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数读2019

时间:2020-01-20 08:26:31.0

每个数字,背后都有一段故事。 在这里,我们用数字,读懂江铜

 

2019年,是贵冶自我加压,首次提出三年实现废水“零”排放目标的第一年。在全厂上下的不懈努力下,全年工业废水平均排放量同比下降幅度达36.71%,朝着废水“零”排放的目标迈近了一大步。 

据统计,在以往全厂每天的新水使用量和废水排水量中,循环水系统的补水量和排水量分别占到了36%73% 

显而易见,控制好循环系统的补、排水量,将可在废水“零”排放攻关上,事半功倍,立显成效。 

为此,早在废水“零排放”攻关的推进之初,贵冶专门成立循环水工作小组,不仅定期开展专项检查,督促全厂各单位做好循环水系统的运维管理,而且启动对循环水浓缩倍数的监管和考核。 

与此同时,工厂各基层单位纷纷积极行动,依托技术攻关与精细管理,深挖节水减排潜力,取得了显著成效。以电解车间为例,利用马路场面收集水作为真空蒸发器补充用水,同时过滤机密封水由净化水改用循环热水,减少新水40立方米/天。 

在废水排放量大幅降低的同时,贵冶深入行业前沿技术探索,缜密出台安环管理新举措,严控工艺生产污染物排放,实现了废水中污染物同步减量,确保了外排废水环保指标持续优于国家标准。 

如贵冶通过实施电子除垢技术应用攻关,循环水质改善明显,为最终实现循环水系统“零”排放,从技术上提供了支撑。 

联合科研机构开展的废水技术研究,已完成中试,为早日攻克制约工业废水复用率提升的行业难题,提前做好了技术储备。 

制订出台《强降雨时期废水处置应对措施》,可降低极端天气下的工厂废水环保风险。 

此外,工厂从严从重安全环保指标刚性考核,树牢了安全环保红线意识,实现了安全环保“零”事故...... 

系列举措的强力推进下,2019年,贵冶工业水复用率同比提高0.67%,创下历史最好水平;各外排水环保指标在国家标准持续受控的基础上实现大幅优化,用实际行动践行了“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。(肖翔  杨月) 

系列报道:

数读2019① 硬核!“超级巨无霸”年增铜金属136吨  

数读2019② 磨机台效提升30%

数读2019 贵冶这个科研成果转化项目连创三个一” 

 

 

2019530日,贵冶铜阳极泥碲的高效回收项目正式投产,成为公司第一个完成的科研成果转化项目。 

截至20191231日,该项目产出100余吨粗碲粉,优于“年产粗碲80吨”的转化硬指标,成为了公司第一个达产达标的科研成果转化项目。 

项目转化完成后,铜阳极泥碲直收率从40%提高到60%以上,创国内同行业第一的水平,为公司每年创造经济效益1千万元以上。 

近十年来,贵冶一直采用的是在碱浸分碲过程中提取碲。由于铜阳极泥处理工艺的局限性,以及碲元素本身特有的两性性质,铜阳极泥中碲的回收效果并不理想,只有约40%的碲被浸出而得以回收。碲的回收率低,也一直是困扰行业的难题。 

为提高碲的直收率,破解行业难题,贵冶一车间与江铜研究院共同开展试验研究,并于2018年取得成功。但工业化研究过程可谓是一波三折。 

由于工艺的改变,对碲进行回收,给生产造成了粗金粉品质差、银锭产品一级品级率低、碲直收率达不到预期效果等难题。 

经过科技研人员的不懈努力,工艺不断被优化,难题逐个被攻克,并确定了最佳铜阳极泥碲回收工业生产的技术参数。 

据了解,铜阳极泥碲的高效回收是公司2019年确定的14个首批转化项目之一。为此,贵冶2019年行政工作报告要求,一车间必须于当年上半年完成铜阳极泥碲的高效回收成果转化。 

接到任务后,一车间迅速讨论确定最佳方案,从设备改造、管道走向,到安全环保、工艺指标……各个方面都制定了详细的工作计划安排。为不影响正常生产,将成果转化分为四个小阶段实施,并明确了相关责任人。 

现场就是战场、时间就是效益。在改造过程中,项目攻关小组每天坚持开会商讨、落实当日及次日改造要点,做实做细每一项工作,发扬了攻坚克难、勇于担当的风格,破解了一系列新遇到的难题。 

不仅如此,改造期间,大家集思广益,发挥各自的最强大脑,把闲置的设备进行二次利用,节约了改造成本,也做到了改造结束即达产达标,无一起返工、安全环保意外发生。 

2019530日,铜阳极泥碲的高效回收成果转化一次性投产成功,一周后,产出了2.6吨合格的粗碲粉。 

看着项目顺利投产运行,该项目成果转化现场主要负责人之一的谢太李激动地说:虽然过程比较艰辛,但参与其中,在实战中学习,自身能力得到了快速提高。晨兴夜寐,所有辛苦都是值得的。” (郭晓玲  谢太李

 

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数读2019② 磨机台效提升30%

 

 

2019年,一项名为《泗洲选矿厂高效节能碎磨工艺技术研究》的工业试验——子项高压辊磨机试验。这是江铜与中钢天源合作的重大科研项目,经过两个阶段的试验研究,取得令人振奋的结果:试验的0#球磨机系统台效较试验前提升了近30%,为“多碎少磨”工艺研究,探索选矿综合效益最大化提供了科学依据,积累了大量的实践经验。 

高压辊磨机试验,可谓历经波折。 

“厂里早在三年前就做了相关准备工作,从论证立项到实地考察,再到选址开工建设,最终选择了我们一期磨浮工段。”参与试验全过程的设备段长吴先春说。 

然而,动工建设也并不顺利。2019年,恰逢“厄尔尼诺”年。初春到孟夏时节,不仅雨量大、而且持续时间长,严重影响工期和进度。 

“土建和混凝土浇筑阶段都是动动停停,为抢时间,多方研究决定,计划不变,倒排工期、搭雨棚施工,我就负责盯在现场。”吴先春的心情也如同当时多变的天气,阴晴不定。 

在克服了地形受限、基础复杂等多项不利因素后,主厂房如期完工,主体钢结构和设备安装准备就绪。然而,就在进行振动筛安装时,又遇到大“麻烦”。“单筛的安装处就是原‘蒙古包’的位置,地下管网复杂,地基钢筋水泥密布,挖掘机根本挖不动。”吴先春回忆道。 

厂里迅速选派维修骨干,边割边挖,用钢筋撬,用手挖,缓慢推进。很多时候都是夜以继日的干,以时间换空间,总算设备安装完成。然而,再与原流程对接时,发现矿石很难落到0#给矿皮带漏斗处,于是技术维修人员又对原设备进行改造,皮带延伸了1.5米、电气实现正反转自由切换。这样,不仅省时省力,节约成本,还方便试验结束之后,进行原流程恢复。 

2019716日,试验进入单机、联动和带矿试车阶段,需要用干矿,解决扬尘问题迫在眉睫。与此同时,安全措施不到位、下矿点托辊跨度过长、皮带未安装清扫器,振动筛物料流动不畅、易堵斗、跑偏……问题接踵而至。 

“我们是发现一个问题,就解决一个问题,毕竟方法总比困难多嘛!”有着丰富经验的吴先春,在困难面前总能乐观以对。 

该厂技术人员通过在皮带下矿点下面增设托辊,减少跑矿,并在振动筛两边进行密封,减少二次扬尘,为皮带安装清扫器,用于挡矿……对症下药,问题迎刃而解。 

86日,开始进行正式生产。然而,流程改变后,操作条件也要随之发生变化。尤其入料粒度下降近40%,相配套的磨机台效究竟多少最合适,高压辊间隙最佳值是多少?压力值多大才能满足试验条件? 

为求得一个个精准数据,技术维修人员和厂方专家跟班作业。通过不断调整钢球配比,增加给料量,测试球磨的极限负荷,并通过现场追踪、流程比对、设备改造,不断完善工艺流程。 

闭路试生产阶段,技术人员又自行安装了高压水管,提升筛分效果。 

“通过试验,我们在基本保证磨矿质量的前提下,确定了各项关键参数。每一项试验数据的背后,都是科研人员的勤勉耕耘和默默付出。”吴先春感慨。(陈滢  吕建新) 

 

680m³超大型浮选机是江铜和北矿院合作的经典科研项目,它成为2019年度公司司控科研成果转化项目之一。经过双方的精诚合作,在进入样机工业试验的近一年时间里,取得了可喜的成果:全年一期粗选段铜回收率87.61%、铜综合回收率85.86%,分别比二期同期高1.56%1.26%。新增铜金属量约136.14吨。 

680m³超大型浮选机坐落在德铜泗洲厂一期磨浮工段,它是目前世界上体积最大、处理能力最强、国产最为智能的浮选机,比目前该厂使用的130m³大型浮选机容积的五倍还要多。说它是“超级巨无霸”,首先是体积庞大。这台装备足有8米多高,相当于两层半楼房的高度;装备直径35米,需20多个成年人手挽手才能围拢一圈。 

时光回转到20177月。装备历经严苛论证、实地考察、现场选址,最终开工建设,令人惊叹的是,仅用了五个多月就已具备开车条件。 

从当年的12月开始到2018 8 31 日,先后完成了空机试车、清水试车、进浆试车等试验,做了应急演练、流程切换、开路带矿试验、返回流程试验等一系列项目,取得了铜综合回收率提升1.48 个百分点的傲人成绩。 

在进入样机工业试验阶段后,挑战来自于如何确保试验流程与生产无缝对接。 

2019年农历新年刚过,该厂技术维修人员就已经在为工业试验做着各项准备。先后制订完善了680 m³浮选机操作规程、检修规程、安全技术规程,以及样机工业试验应急预案、检查设备性能状况,敲定试验相关人员名单、开展岗前技术维修培训…… 

万事俱备。225日,空负荷试车开始,但令人焦心的事发生了,减速箱突发故障,需要返厂修理。 

一个多月后,重新试车,一切还算顺当。 

紧接着,样机带浆试验。临近“五一”小长假的29日中班,轰鸣的电机突然冒烟并发出异响,运行了134天的电机因轴承故障被迫停车。 

电机过了质保期,厂里多次抢修处理无果,只好派技术管理人员远赴数千里之外的北矿院进行沟通、协调,在准确的设备运行数据面前,电机进入返厂维修。 

再次恢复正常生产后,生产技术人员发现原矿品位已由设计之初的0.4,下降到了0.3左右。矿性的变化,也带来了操作和调整的一系列新变化。 

为保证稳产高效,该厂对泡沫槽体做了优化,改进了药剂石灰自动添加系统。尤其对电气自动化系统做了极大的完善和提升。新增轴承、减速机、泵池等主要控制点的预警报警装置,优化风机变频器控制方式,增加风量、开车信号在上位机显示功能,增设680m³浮选机精矿取样装置…… 

同时,泡沫图像在线分析、充气量变化实时检测、浮选液位自动检测、减速机状态自动监测等代表国内最新、最先进的许多研究成果,已经得到应用。 

680m³科研项目,在取得较大经济效益的同时,也为尾矿资源“吃干榨净”和浮选工序智能化探索,作了示范,立了标杆。 (吕建新) 

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