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银山矿业优化井下采矿工序提升效率50%

2024-02-21 09:51:54.0 来源:平面媒体板块

日前,历时一个多月的现场工业试验,银山矿业采矿场井下深孔采场切割反向拉槽试验取得成功,切割拉槽效率提升50%,回采周期缩短15%,进一步提升了井下规模化供矿能力。 

切割拉槽工序是井下采矿工艺的首要环节,其效率和质量决定了井下规模化供矿的安全性和稳定性。 

一直以来,切割拉槽工序采用自上而下的爆破顺序进行施工。这一爆破方式工效低,30天才能完成整个工序作业从而具备规模化出矿条件。 

“一个采矿场三个分段,每个分段实施3次切割拉槽作业,并完成分段出矿。”井下采矿场技术员、现场施工质量监督程春宏说,上部分段出矿量过大会加大采区溜井井壁垮塌风险。 

为进一步提升切割拉槽工序的安全、效率与质量,银山矿业井下采矿场与党建共建单位金诚信加强技术交流,结合采场作业条件、矿岩地质特性、凿岩设备性能等因素,提出“反向拉槽,即自下而上爆破”的设想,并经过谨慎论证其可行性,于2023年12月23日开始-458m铜采区采场进行试验。

 

试验过程中,银山矿业井下采矿场针对爆破可能出现的爆孔损坏、“吊空”、切割槽充填不实等情况,采取了应对措施加强现场管理。 

爆破后先观察上部爆堆形态、作标记,如果底部出矿过程中上部标记未变化,也就是吊空采用切割槽爆堆上部冲水的方式处理。”井下采矿场生产技术室主任林之岳说,同比正向切割拉槽,由分段出矿优化为底部集中出矿,不仅能对采场围岩起到支撑作用,降低采场垮塌风险,还因减少了中间环节工作量,提高了生产组织效率,降低了生产运行成本。 

目前,反向切割拉槽技术正在井下各采矿场推广应用。该技术的应用将进一步提升井下规模化供矿安全稳定性。(李圳鹏 吴轶婷  杨宁