江西铜业集团公司

装备制造,他硬刚到底

2020-10-21 10:14:47.0 来源:总编室板块

 

曾几何时,中国的炼铜装备和技术远远落后于世界。 

自建厂初期,全套引进当时世界最先进的闪速炼铜装备与技术,并历经多年艰苦建设与摸索,一举将中国的炼铜技术与世界先进水平拉近了20年。 

同步世界,国内第一,这并没有让贵冶的干部员工沾沾自喜,他们清醒地意识到,唯有将炼铜装备核心技术全部掌握在自己手中,才能不受制于人,真正挺起中国铜工业发展的脊梁。 

朝着这一宏伟目标,建厂41年来,自强不息的贵冶管理技术人员,披星戴月,砥砺奋进,从最初的引进、消化、吸收,到掌握核心技术,再到实现国产化替代与关键装备技术输出,闯出了一条冶炼装备自主研发创新的发展道路。 

被授予“江西省劳动模范”的冶金化工工程有限公司项目部主任刘志刚,正是其中的践行者之一。 

自入职以来,他秉承“干一行、爱一行、精一行”的信念,14年如一日,立足冶炼装备设备维护、技术研发和项目管理岗位,一步一个脚印,从一名普通员工,成长为工段长、单位项目部主任、厂级首席电气工程师,荣获了厂级“岗位能手”“岗位明星”“优秀共产党员”“科技标兵”和公司“劳动模范”等诸多荣誉,成就了事业,演绎了精彩。 

 

在孜孜不倦中成长成才 

“勤能补拙,哪怕是一块好铁,也要经过千锤百炼,才能锻造成一块精‘钢’。”锲而不舍,刻苦钻研,正是刘志刚快速成长的秘笈。 

2006年,刘志刚进入工厂不久,便碰到了10吨固定式阳极炉圆盘浇铸系统安装调试的难得机会。作为一名新人,本来只要跟在师傅后面,按部就班,执行好任务安排即可。可是一段时间下来,大家发现这个青年人和别人不一样,每次执行完任务,他总会有“十万”个为什么。不仅如此,闲不住的他,忙完自己的事后,还总喜欢上前帮忙。 

随着时间的推移,渐渐地大家发现,他提的问题越来越“刁钻”,有时竟把师傅们给难住了。 

为了彻底搞懂弄通问题的来龙去脉,他几乎每天晚上都会蹲守现场反复钻研琢磨。 

“凡事就怕较真,一较真就知道自己学识有多浅!”在钻研过程中,刘志刚感受最深的是,专业知识浩如烟海,环环相连、丝丝入扣,要学的东西太多,时间太宝贵了,以至于恨不得把一分钟掰成两分钟来用。 

入厂初期,他几乎把业余时间都“拼”到了钻研学习中,长达一个月不出厂门,吃住在办公室,查阅资料,修订程序。通过该项目,他吃透了整个项目的安装、调试,以及设计和编程的所有技能。2007年,工作仅一年多的他,便被单位委以重任,独立承担了江铜清远圆盘浇铸机整个项目的设计和调试任务。 

刘志刚入职短短几年时间,足迹踏遍了全厂各个角落,他在各处搜罗来的设备电气图纸和PLC控制程序,被他摸得滚瓜烂熟。在工作之余,他还挤出时间,系统学习了变频器、伺服驱动、机器人应用、液压理论等专业知识。 

“机会青睐有准备的人。”在日积月累中,刘志刚很快在工厂系统运行维护、故障诊断排查、设备攻关改造中屡建奇功、崭露头角,成长为独当一面的技术骨干。 

 

在锲而不舍中突破创新 

贵冶高效运转的现代化铜冶炼生产,设备的超大型化、工艺的高自控化、生产的密集联锁化,对设备维护人员的专业水准与责任心要求极高,操控稍有不慎,将给生产酿成重大损失。 

显然,在设备维护上,墨守成规,沿袭使用进口备品备件的保守做法,风险隐患最小。但一味求稳,意味着在冶炼装备技术上,将长期受制于外方,失去自主话语权。 

PLC控制系统是圆盘浇铸机的大脑,受制于外方技术壁垒,一块小小的模块价格不菲,不仅导致检修更换的成本居高不下,而且还会因备品备件到货时间不可控影响系统生产。 

面对技术瓶颈,刘志刚数年如一日,锲而不舍,熬夜编写程序,反复修改调试,成功实现了PLC模块的国产化替代,将圆盘浇铸机的核心技术掌控在自己手中,彻底摆脱了外方的技术“封锁”。 

依托自主研发的持续改进与提升,如今冶化工程公司输出的圆盘浇铸机,不仅自动化控制达到国外先进水平,而且浇铸速度达110/小时、阳极板浇铸合格率达98.5%以上,技术性能指标丝毫不亚于进口设备,成本仅为进口设备的四分之一,可节约上千万元。“青出于蓝,而胜于蓝。”极高的性价比,也让江铜贵冶装备产品赢得了市场客户的青睐。 

工作以来,刘志刚还与同事们一道,围绕制约工厂生产的瓶颈难题,开展技术创新攻关。他先后组织或参与实施了《闪速炉吹灰器控制系统改造》《传统法电铜洗涤机组研制》等40余项技改项目,其中有6项成果获公司或工厂“科技进步奖”,1项成果获得省QC成果发布一等奖,2项成果获得省自主管理成果发布一等奖取得了可观的经济效益和社会效益。 

 

在贴心服务中赢得信赖 

近年来,贵冶的冶炼装备输出产销两旺。除了原来单纯的设备维护与技术研发,刘志刚又承担起了外部市场开拓与产品售后服务的重任。一年下来,他的足迹踏遍天南海北,有大半时间都泡在了项目施工建设现场。 

作为项目技术负责人,刘志刚深知,项目建设的时间、质量就是效益。山东某冶炼企业由于采用富氧底吹炉工艺,处理低品位粗杂矿,生产的阳极铜主品位98%左右,杂质含量高,铜水流动性差,以往圆盘浇铸的阳极板合格率不到50% 

为了攻克难题,刘志刚与团队成员通过艰苦努力,创下了在第一炉铜浇铸10分钟之内就完成设备调试,全程打通工艺的纪录。新圆盘浇铸机投入运行一个月来,不仅系统平稳运行,自动浇铸的阳极板物理规格合格率达到98%以上,而且阳极板表面平整,没任何毛刺,重量偏差控制在2kg范围之内,远远优于5kg的设计偏差。 

“想客户之所想、急客户之所急。”冶化工程公司承建的项目,也以优质的工程质量,备受客户的好评、赞誉,先后被滇中有色、新疆五鑫铜业等有色同行,授予“最美施工单位”“最放心施工单位”。 

在危险关头,刘志刚也总是冲在最前。在一次圆盘浇铸机改造试运行期间,由于对方人员操控不当,造成中间包铜水发生倾洒。由于现场应对经验匮乏,操作人员个个都慌了神,不知该如何是好。见此状况,在场技术保驾的刘志刚毫不犹豫挺身而出,带领大家,顶着千度高温热浪辐射,在最短时间内完成了事故应急处理,避免了溢出的铜水漫延烧毁线缆、设备,为客户挽回了重大经济损失。事后,因为背部、手臂的疼痛,他才发现已被烫伤了好几处。  

高度负责的敬业、精业精神,让刘志刚和客户们打成一片、交了朋友,也赢得了他们的信赖和支持。以圆盘浇铸机“拳头”产品为媒介,刘志刚又顺利将自主研发的智能捅风眼机、中间包烘箱、电解槽电流巡查表、机器人取样机、电解机组等产品推介给客户,进一步拓宽了冶炼装备产品输出的效益增长点。 

刘志刚忙于工作,很少有时间陪伴小孩和家人,对家务的分担就更少。让他后悔不及的是,昆鹏铜业项目投产的关键时期,母亲生病住院,他未能回家照顾,以致错过竟成永别。刘志刚提到对家人的愧疚,噙着泪说,唯有更加努力工作,取得更加优异的成绩,这样才能回馈家人,告慰母亲。 

如今,圆盘浇铸机成了贵冶技术输出的“拳头”产品,产品远销山东恒邦、河南灵宝、金隆铜业、兴南环保等全国各地同行。今年,克服疫情负面影响,冶化工程公司产品输出逆势飘红,不仅提前完成全年外销任务,而且签订了多套圆盘浇铸机合同,提前锁定了市场份额。 

 

在甘为人梯中培育队伍 

“一花独放不是春,百花齐放香满园。”刘志刚在自己快速成长成才的同时,也深知团队的力量无穷大,不仅非常重视人才队伍的培养,而且毫不保留地将自己多年摸索积累的压箱底技术倾囊相授,带动着团队成员共同成长。 

今年5月,以他名字命名的“刘志刚劳模创新工作室”成立。他克服项目管理与研发等日常事务的繁忙,一方面事无巨细,规范建设集实验、科研、教学、培训为一体的活动场地,建立健全工作室各项管理制度。他发挥劳模引领作用,选课题、攻难关,引导、带领团队成员积极投身各种形式的创新创效活动;另一方面坚持以“传、帮、带、促”为宗旨,定期开展业务培训、技术交流、专题研讨和“名师带徒一对一”活动,着力培育有智慧、懂技术、能发明、会创新的人才队伍。在今年的工厂评比中,他还和徒弟双双被评为“贵冶优秀师徒”荣誉称号。 

新圆盘浇铸机在试生产运行中,不容出一点问题,任何小小的瑕疵,极易造成重大的损失。为此,设备调试未完成前,刘志刚雷打不动,从来都不回去休息。有一次,系统调试一直不顺,直到坚守的第八个夜晚,刘志刚才找到了症结所在,最终解决了问题。在圆盘浇铸机顺畅运转的轰鸣中,此前紧绷的精神,在彻底放松后,他再也熬不住了,直接躺在隔壁排班室的椅子上,酣然入睡。 

谈及此事,90后赵子巍仍感动不已,他说:“跟着师傅学习6年,师傅的言传身教和引领示范,是自己成长的最大财富。” 

如今,在刘志刚的悉心培养下,赵子巍、蒋剑彬等十余名新员工,已迅速成长为能挑起设备维护、自动化设备研发重任,在岗位上独当一面的电气技术业务骨干,为工厂新一轮的智能化建设和设备装备研发注入了活力。 

在采访中,刘志刚说自己很幸运,来到贵冶这个大熔炉和成长沃土,遇到了公司、工厂蓬勃发展的大好时机,站在前辈的肩膀上接力前行,学到了真知、收获了认可、成就了精彩。 

未来,他将以荣誉为起点,协同团队同事,瞄准新的奋斗目标,高擎“江铜制造”大旗,不折不扣将公司党委书记、董事长、总经理郑高清在贵冶调研时强调的“强化科技创新,提高新产品的设计和研发水平,进一步巩固核心技术和核心装备,形成‘叫得响、拿得出’的品牌优势”指示精神贯彻落到实处,为江铜“三年创新倍增”攻坚和贵冶全面建成世界最好现代化炼铜工厂,添砖加瓦,贡献自己最大的力量!(肖翔)