“降低能耗22%,年节约电费30多万元。”贵冶硫酸车间牢固树立“节约就是增效、修旧就是降耗”的思想,通过积极探索实践,对5台稀酸泵进行改进,不仅改变了运行模式,而且还实现了生产成本、能耗、员工劳动强度的“三连降”。
据了解,硫酸车间一系列制酸净化工序共有5台进口立式稀酸泵,从运行情况来看,存在工作效率低下,流量不足,需同时运行4台才能满足生产需求,能耗偏高。硫酸车间成立攻关小组,将“提效率,降能耗”作为攻关目标,决定将5台立式泵改为卧式泵。为了确保生产的稳定性,攻关小组决定先单台突破,再陆续推广。
本着“能省就省、能用不买”的原则,攻关小组充分利用原来设备的零件,组装成一台卧式直联泵。新泵投入使用后,一年没有发生任何故障。试验成功后,小组又对其余几台泵进行改进,对管道进行优化,降低能源损耗。
技改后,净化工序运行模式降低能耗22%,年节约电费30多万元,而且还降低了员工劳动强度,提升了安全环保保障能力。(文:郭晓玲 图:苏峰 责编:周见洋)