江西铜业集团公司

数读2019②:磨机台效提升30%

2020-01-15 18:18:18.0 来源:总编室板块

 

2019年,一项名为《泗洲选矿厂高效节能碎磨工艺技术研究》的工业试验——子项高压辊磨机试验。这是江铜与中钢天源合作的重大科研项目,经过两个阶段的试验研究,取得令人振奋的结果:试验的0#球磨机系统台效较试验前提升了近30%,为“多碎少磨”工艺研究,探索选矿综合效益最大化提供了科学依据,积累了大量的实践经验。 

高压辊磨机试验,可谓历经波折。 

“厂里早在三年前就做了相关准备工作,从论证立项到实地考察,再到选址开工建设,最终选择了我们一期磨浮工段。”参与试验全过程的设备段长吴先春说。 

然而,动工建设也并不顺利。2019年,恰逢“厄尔尼诺”年。初春到孟夏时节,不仅雨量大、而且持续时间长,严重影响工期和进度。 

“土建和混凝土浇筑阶段都是动动停停,为抢时间,多方研究决定,计划不变,倒排工期、搭雨棚施工,我就负责盯在现场。”吴先春的心情也如同当时多变的天气,阴晴不定。 

在克服了地形受限、基础复杂等多项不利因素后,主厂房如期完工,主体钢结构和设备安装准备就绪。然而,就在进行振动筛安装时,又遇到大“麻烦”。“单筛的安装处就是原‘蒙古包’的位置,地下管网复杂,地基钢筋水泥密布,挖掘机根本挖不动。”吴先春回忆道。 

厂里迅速选派维修骨干,边割边挖,用钢筋撬,用手挖,缓慢推进。很多时候都是夜以继日的干,以时间换空间,总算设备安装完成。然而,再与原流程对接时,发现矿石很难落到0#给矿皮带漏斗处,于是技术维修人员又对原设备进行改造,皮带延伸了1.5米、电气实现正反转自由切换。这样,不仅省时省力,节约成本,还方便试验结束之后,进行原流程恢复。 

2019716日,试验进入单机、联动和带矿试车阶段,需要用干矿,解决扬尘问题迫在眉睫。与此同时,安全措施不到位、下矿点托辊跨度过长、皮带未安装清扫器,振动筛物料流动不畅、易堵斗、跑偏……问题接踵而至。 

“我们是发现一个问题,就解决一个问题,毕竟方法总比困难多嘛!”有着丰富经验的吴先春,在困难面前总能乐观以对。 

该厂技术人员通过在皮带下矿点下面增设托辊,减少跑矿,并在振动筛两边进行密封,减少二次扬尘,为皮带安装清扫器,用于挡矿……对症下药,问题迎刃而解。 

86日,开始进行正式生产。然而,流程改变后,操作条件也要随之发生变化。尤其入料粒度下降近40%,相配套的磨机台效究竟多少最合适,高压辊间隙最佳值是多少?压力值多大才能满足试验条件? 

为求得一个个精准数据,技术维修人员和厂方专家跟班作业。通过不断调整钢球配比,增加给料量,测试球磨的极限负荷,并通过现场追踪、流程比对、设备改造,不断完善工艺流程。 

闭路试生产阶段,技术人员又自行安装了高压水管,提升筛分效果。 

“通过试验,我们在基本保证磨矿质量的前提下,确定了各项关键参数。每一项试验数据的背后,都是科研人员的勤勉耕耘和默默付出。”吴先春感慨。(陈滢  吕建新)