江西铜业集团公司

贵冶转炉单产:“少”就是“多”

2018-05-17 08:07:04.0 来源:总编室板块

在熔炼车间转炉一工段的操作室,生产记录本上的几条记录引起了记者的注意和好奇:第182炉次、炉产186吨、加1分;第183炉次、炉产201吨、不加分。 

“炉产低加分,炉产高反而不加分?”对于记者的不解,转炉一工段副工段长朱勇强给出了答案。朱勇强介绍说,自2017年开始,该工段出台了一项考核:单炉炉产不得高于200吨。 

看到此项考核,记者和不少人一样首先是感到不理解:产量不是越高越好么,为什么要控制炉产?原来,自2014年熔炼车间推行均衡稳定高效的生产模式理念后,车间创新生产模式,将原先的4台阳极炉作业减至2台阳极炉作业,实现了双阳极炉作业新模式,大大降低了生产成本。作业新模式同时更加紧凑的生产节奏和更高的操作要求:转炉单炉炉产太多,处理不完,还额外增加成本,浪费时间;转炉单炉炉产太少,产量任务难以完成。该工段经过长时间摸索与研究,对比以往数据分析后,发现目前阶段,转炉单炉炉产在180190吨最为合理。 

以问题为导向,就是要抓住牛鼻子。据朱勇强介绍,转炉吹炼是一个复杂的过程,单炉炉产也由两次进料量、冷料量等多项指标共同决定,该工段对炉产进行考核,就是要以结果为导向,促使员工关注吹炼的全过程。 

转炉考核单炉炉产以来,员工围绕问题想办法,依据考核出点子,取得了良好效果。首先,通过提高转炉送风时率,促使转炉日作业炉次提高,日作业炉次由20177.52炉次/天提高至如今7.82炉次/天,每月可多生产8-9炉铜;其次,单炉炉产降低,减少了许多不必要的损耗与成本消耗,为阳极炉单耗大幅下降提供了条件,一系统阳极炉重油单耗2014年为17KG/吨铜,今年1月重油单耗为5KG/吨铜。第三,转炉单炉炉产的降低,保障了生产的均衡稳定高效,减少了转炉炉衬的损耗,对转炉炉龄提升也有积极的意义。(朱勇强陆儒)