江西铜业集团公司

“双层床”诞生记

2018-04-09 08:17:45.0 来源:总编室板块

经过一个多星期的改造实施,3月下旬,永铜选矿厂碎矿工段成功在原中细碎厂房18#皮带上平行安装了新的19#皮带,经过满负荷生产试验,一个小时处理量可以达到900多吨。这个被大家戏称为“双层床”的改造项目,足足提高生产处理能力50%以上。?

近年来,永铜选矿厂一直围绕“一降两提升”精心组织生产,即通过降低碎矿最终产品粒度,来提升球磨机台效,提高选铜回收率。这一生产组织思路对矿石破碎提出了更高要求,碎矿一开一备的单系统生产模式已经完全被打破,开双系统时间不断增加并形成常态化。然而,作为碎矿生产流程“枢纽”的18#皮带,连接着上下4段生产流程,在双系统运行生产中,频繁换向给矿,导致细碎段双系统生产均达不到满负荷运行。这一问题在双系统成为常态化的今天越加凸显。同时,也造成了成本支出加大,而产品产量增加不明显的现状。?

在目标任务和生产形势的双重倒逼下,该厂干部职工集思广益,制定了改造方案。经过现场反复测量数据,充分论证各种可能性,该厂决定在18#皮带上方、2#圆锥位置,平行加设一条可逆行的19#皮带的大胆想法越来越明晰。?

?如此一来,当18#皮带承接1#圆锥的矿,向1#系统运行给矿时,19#皮带也可同时承接2#圆锥的矿,向2#系统运行给矿。这样可减少皮带换向压力,既恢复了最初设计的上下一对一的系统模式,又保留了目前上下系统相互交叉互换,生产组织灵活方便的格局,避免了开双系统时,来回倒开18#皮带、不能完全满负荷生产的弊端,并且可以大幅增加当班生产处理量,从而显著提高生产效率。?

想法虽然美好,现实却很骨感。当这一改造由设想进入实施阶段时,却遇到了多个困难。负责此次改造的碎矿钳工二班班长吴瑞华说,当初接到这任务时,感觉两眼一抹黑,以前没有做过,没有这方面的经验,完全是按研讨后的方案边干边改;改造现场皮带廊高约3米、宽约4米,空间相对密闭而狭窄,作业环境较差。要在原皮带廊上方再架设一条皮带,转动位置受限,经常要弓着腰作业,说不出的压抑和难受。?

为了不影响球磨机的正常生产,工段安排晚、早班组织生产,中班实施改造。为抢时间,改造突出队的队员们上午一接班就投入战斗,大家轮番上阵,中午更是马不停蹄地加班加点。同时,还请来了外援,同步解决新皮带控制系统与原系统对接。?

据了解,该厂还计划将一台修复的新圆锥更换到6#老圆锥上去,进一步提高2#系统的处理能力;同时,对闭路筛的筛面继续优化,不断降低碎矿最终产品粒度,为完成2018年的生产任务夯实基础。(郑有清 独贵先 张倩)?