贵冶四套制酸系列每年生产硫酸约190万吨,其产能规模在国内外烟气制酸行业中首屈一指。
冶炼制酸,运行成本主要是电耗。德国装备3K风机,是将冶炼系统的SO2烟气输送至制酸系统的动力系统,其电耗占到整个制酸系统的一半以上。但由于冶炼过程中产生的烟气,并不是均匀排出,因而当烟气负荷处于波谷时,3K风机就存在“大马拉小车”的现象。
3K风机能否实施变频改造?若风机根据烟气负荷自动调整运转功率,节约的电量将相当可观。对于贵冶技术人员的设想,外方厂家的反馈是:没有先例,不支持任何形式的改造。
德国厂家的“保守”,其实不无道理。变频节能技术在家电领域的应用非常成熟,但在工业领域,高速、高压和高度连锁的大型精密风机,实行变频改造的并不多。因为改造稍有不慎,不仅会损毁极其昂贵的设备,还可能酿成严重的长周期停产事故。
明知山有虎,偏向虎山行。贵冶技术人员的创新热情和周密计划得到了贵冶厂领导的支持。对于如何规避风险和确保改造安全,硫酸车间主任乔彦强也成竹在胸。贵冶硫酸车间首席工程师苏峰团队经过无数次缜密的实验,终于找到了解决难题的办法。
掌握了核心技术,“禁区”就变成“坦途”。3K风机变频改造取得圆满成功,节能效果立竿见影。贵冶二系统四系列吨酸电耗同比下降6.4%,全年节约用电量200多万度,并且贵冶硫酸车间还成功将变频节能技术移植在硫酸成品酸泵上,每年节电量高达50余万度。与此同时,贵冶硫酸车间今年来正紧锣密鼓推进制酸一系列风机变频节能改造,改造后每年节电量将高达数百万度。这项重大技术创新,已经引起业内的广泛关注。(肖翔)