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金德铅业:让设备“长周期服役”成为常态

2017-11-28 08:49:45.0 来源:平面媒体板块

 

2016年以来,金德铅业紧紧围绕提质增效目标,挖潜力,练内功,拓宽思路,开展技术攻关,取得了显著成效。 

目前,金德铅业熔炼三车间贵金属工序共有冶金炉窑4座。由于熔炼过程中,需要保持一定的熔池深度,才能确保造渣、氧化、还原等工艺的顺畅进行。在长期高温熔液的冲刷下,易在熔池的临界处形成一道渣线。该渣线为高温熔液和外界的分割线,炉砖损耗相对较大。 

外委砌炉单位根据炉体使用情况,认定炉内衬砖的使用寿命为11个月。在20161月以前,贵金属工序的4座冶金炉窑炉体平均使用周期只有11个月,依照惯例,到期后要进行拆除重砌。贵金属工序的冶金炉窑重砌,每座需要消耗耐火砖42吨,按照7000/吨耐火砖的价格、300/吨的人工工资计算,重砌一座炉窑花费近30.66万元,并且从砌炉、烤炉到恢复生产需要15天左右的时间。这样既花费了大量的财力,又减少了生产时间,很不经济。 

如何将提质增效落在实处,最大限度延长冶金炉窑的使用周期?这是金德铅业降本增效、提质增效的重要环节。 

面对困局,金德铅业不等不靠,多次组织专业技术人员和熔炼三车间的管理人员、生产操作人员到现场考证,并对炉体历史使用情况一一分析,得出的结论是:只有渣线临界处炉砖腐蚀严重,但其他地方的炉砖依然能用。通过反复的论证,他们提出了“以补代砌”的方案。方案从渣线临界处衬砖的拆除、炉内支架的搭设、修补时开口处的搭桥等都做出了精细安排。 

201612月份,银转炉1#炉按既定的方案实施了第一次“挖补”作业。从修补——烤炉——恢复使用,只用时10天,用耐火砖12吨。20175月,随着1#炉最后一块炉砖的拆除,炉窑使用寿命达到16个月,创建厂以来的最长炉龄,达到了“以补代砌”的技术要求。5月和9月,熔三车间又分别对银转炉系统3#4#炉进行挖补作业,最长炉龄达到18个月。 

据悉,“以补代砌”以后将成为金德铅业延长冶金炉窑使用寿命的重要技术手段之一。该公司将从完善工艺操作、严格熔炼制度等多个方面强化炉窑管理,延长使用寿命,使炉窑“超期服役”成为常态,为金德铅业提质增效做出贡献。(李少勇)