江西铜业集团公司

德铜上半年主要物料消耗同比节支超千万

2017-08-18 16:48:12.0 来源:平面媒体板块

今年以来,德铜按照“全员行动齐攻坚、精细管控提效率、创新举措寻突破、强化考核促落实”的思路,狠抓成本管理,对柴油、钢球、石灰、炸药、电等重点物料消耗进行持续跟踪分析,强化过程控制,并通过优化生产组织,提高设备台效,使主要物料消耗不断下降。上半年,德铜主要物料消耗同比节约成本1242.89万元。 

在选矿作业中,电耗是成本的大头。近年来,随着采区的凹陷开采,难磨、难选矿已成为常态,严重制约着两个选厂设备台效的提升和成本的下降,尤其给电耗成本带来严峻“考验”。 

据数据统计,电耗成本已接近选矿总成本的五成,而磨矿电耗占总电耗的50%以上,碎矿电耗仅为磨矿的15%-25%。因此,降低磨矿电单耗一直是德铜选矿作业攻关的重要课题。 

一直以来,德铜牢固树立碎磨一盘棋思想,坚持“多碎少磨”的思路,减轻磨机负荷,提高磨机台效,以实现选矿综合效益最大化。 

“针对半自磨对难磨矿、大块矿‘敏感’的现状,我们把粗矿堆的矿石‘一分为二’,把粗矿堆中间粒度细、易磨的矿石供给半自磨,把粗矿堆两边偏大的矿石供给碎矿。这样,对半自磨台效的提高,电耗的降低起到了良好作用。”大山厂调度室主任刘日新向记者讲述该厂在供矿方式上做出的优化。 

同时,该矿两个选厂积极探索碎矿粒度与磨矿粒度的最佳平衡值,合理降低P80, 加强设备润滑点检,严格落实计划性检修与同步检修,提高设台效;合理调整同步电机的励磁电流,提高功率因素,完善低压配电室的无功补偿,提高功率因素;加强电耗统计分析,严格落实考核。 

一系列的降耗措施,有效助推了电耗的下降。上半年,该矿仅采场、大山厂、泗选厂、精尾厂四个主业单位就节约电耗成本786.15万元。 

除电耗外,钢球单耗也是德铜近年来降成本的重要攻关内容。它的消耗受钢球的质量、材质、球磨充填率、大小配比,以及球磨机运行时间和矿石性质等诸多影响。该矿一方面密切跟踪钢球消耗的影响因素,抓住球磨机检修的“良机”,派技术人员钻进球磨机测量钢球充填率,检查各种型号钢球的磨损程度,记录分析各类参数,探寻球磨机运行规律,以评估钢球补加量。在分析比对大量的资料和原始记录后,根据矿石性质,每天计算钢球的添加比和添加量,进行精准化添加。“现在,我们每天钢球添加的配比是多少,添加多少量,都是严格按照厂里下发的标准进行精准化添加。”泗洲厂综合工段加球班班长刘尧明说。另一方面,加强了对钢球质量的跟踪监测,积极探索新材质耐磨钢球的运用,并在大山7#球磨机推广高铬耐磨钢球试验,效果良好。今年上半年,两个选厂钢球单耗为1.01公斤/吨,同比下降0.01公斤/吨,节约成本178.94万元。 

此外,德铜对炸药、柴油、石灰等其它主要物料消耗进行持续跟踪分析,依靠技术和管理手段,不断强化攻关,管控好物料消耗的每一个环节。上半年,该矿炸药单耗同比下降52.42公斤/万吨,节约成本169.74万元;柴油单耗同比下降3.14公斤/万吨公里,节约成本40.75万元;石灰单耗同比下降0.12公斤/吨,节约成本72万元。( 曾黄林)