江西铜业集团公司

武铜“草根”创新蔚然成风

2017-05-17 08:09:47.0 来源:总编室板块

近年来,武铜全面搭建员工创新创效平台,推进大众创业、万众创新活动深入开展,有效激发了员工的创造活力和创新热情。其中,该矿选矿车间员工的一个个小发明、小创造,就解决了实际工作中遇到的各类“疑难杂症”,提升了工作效率,实现了提质增效,推进了企业的科学发展。 

自主研发,外排水稳定排放 

北带污水处理站主要承担着北带井下工业废水、尾矿库富余废水的处理。经过四年时间的运行,暴露出存在的一些问题,其中废水不能稳定排放就是其中之一。 

“污水处理站的水包含井下水、尾砂水和其它废水,PH值随时会出现波动,每个班要进行20-30次给灰配酸,非常辛苦”,操作工张玉志如是说。 

随着国家环境保护要求的不断提高,为践行绿色发展理念,该矿选矿车间决定自行设计安装自动化程序,将人工给灰配酸,改为系统自动给灰配酸。经过技术人员近三个月的反复校正、编程,一套自主设计、自主编程、自主安装的污水处理自动化系统最终上线。 

为了稳定外排水,技术人员安装了一套报警装置,当PH值高于8.5或低于6.5时,以及没能自动加灰时,便会发出声光报警,以便操作工及时发现并处理。给灰配酸由人工操作变为系统自动化,不仅大大降低了操作工的劳动强度,也确保了外排水的稳定达标排放。 

技术改造,“废”品再上岗 

超声波振盒,是硫过滤机滤板清洗设备。去年,根据生产需求,武铜选矿车间过滤机全部更换新式超声波振盒系统。 

“旧标振盒,安装固定在过滤机槽体底部,开车、清洗,都浸泡在液体中,使用周期不长,需要频繁更换,而且更换时费时费力。新设备由过去固定式改为提升式,安装于提升架上,每次清洗结束都随提升架升起,避免开车时浸泡在矿浆中,因而损坏率明显降低,作业安全大大提高,清洗质量显著提升。”选矿车间精矿工段刘文介绍着新旧系统的区别。 

由于旧系统消耗大,因此库存的备件较多,而新的提升装置不能兼容旧标振盒,这意味着库存10多万元的旧系统大量备件无法使用,渐成“废”品。 

为避免成本损失,让旧标备件得到利用,选矿车间决定让“废”品重新上岗。通过现场测量和资料参数对比,他们查找出超声波电源不匹配、振盒结构不同等问题。 

找到了问题所在,车间员工亲自动手将电源箱更换为1.5KW高频旧标电源。同时通过多举措将旧标振盒从过滤机槽体底部,移至固定在新系统所在的提升架上。 

改造后的旧标振盒清洗功能、使用寿命与新标振盒大体相同。由于旧标振盒略轻于新标振盒,改造后的旧标振盒更换速度稍快。(章燕)