“槽面作业要注意安全”“流量液位计要及时监控异常数据”“始极片检测要看清楚记下来”……在贵冶电解车间槽面上,三工段种板工段副班长戴杰忙上忙下,一直坚守在现场嘱咐值班人员,汗水将工作服浸湿了半身。
今年是戴杰工作的第16个年头,岁月已在他身上留下成熟的痕迹,让他从一个基层岗位操作人员成长为车间技术骨干,并因优秀的竞赛成绩被江西省总工会授予“江西省天工杯工匠”称号。
业精于勤,技源于钻
“戴杰获得省天工杯工匠可以说是实至名归,他不仅技术出众,而且业务熟练,管理能力强,工作负责任,遇事勇担当,是一位有发展前途的青年技术骨干,更是生产线上的‘定盘星’。”班长涂甫一说起他的好搭档戴杰便连连夸赞。
2008年,戴杰被分配至贵冶电解车间一系列。作为刚进厂不久的新员工,面对复杂的生产工艺,戴杰总是谦虚地向前辈师傅们请教,他白天学习电铜技术,爬管道、画线路图、找送配电开关,晚上自学电解工艺生产知识,慢慢提升自己的业务技能,加上他的勤奋好学,师傅们悉心培养、倾囊相授,因而他在每个岗位都能很快上手。
凭着不服输的劲头,他先后在电解出装槽、机组操作以及电解液管理等岗位工作,逐步成长为车间技术骨干。如今的他仅靠观察数据报表,就能判断出生产操作始极片质量。
向难题挑战,用数据说话
2018年,通过电解车间岗位交流,戴杰来到一系列种板工段从事始级片的生产工作。
路虽远行则将至,事虽难做则必成。始极片合格率以及单重偏差一直是种板工段的重要指标,关系到一系列几十万吨电解铜的产品质量。戴杰常说:“一张始级片虽小,然而却关系着阴极铜的质量,更关系到江铜的口碑与品牌。”
以往的始极片合格率约在70%左右,单重偏差在0.5左右,戴杰决心向困难挑战,他一有空就到现场进行观察,精细了解作业人员工作细节,摸索出新的出装槽方法,并完善操作细节,逐步将始极片合格率提高到75%以上,标准单重偏差控制在0.45以下,达到了标杆水平。
“始极片质量跃上了一个新台阶,不可能的事情变成了现实。”大家纷纷对他赞不绝口。
前些年,种板工段引进了两台智能化剥片机组,在国内同行业还是第一家。起初,剥片机组的开动率以及剥片率都不理想。于是,戴杰决心对机组进行学习研究,有时在现场一盯就是几个小时。他对每一个细微的动作都不放过,每一个闪烁信号都进行记录,每一处故障都悉心牢记。通过仔细观察、查阅资料,他提出了详细的改进方案并得到了所在车间的采纳。在他带领团队的攻关努力下,设备故障率大幅降低,智能化机组开动率由原来的80%提高到94%,剥离率由原来的88%提高到了95%,大幅提高了生产效率。
相应的,他对始极片质量也提出了更高要求,通过改变钛母板的打磨方式和更换母板导电棒等整改措施,大幅提升种板工段的始极片质量,每年可节约成本约90余万元。
2023年4月,车间考虑到戴杰生产经验丰富,将他纳入《剥片机组人工干预 提升设备运行效率》攻关小组,成为该项目管理成员。项目运行五个月以来,戴杰负责始极片装槽管理、打磨质量等重要工序,多次提出技术改进建议,并得到项目组采纳,为项目运行效率提升发挥了积极作用。(刘献忠)