今年以来,面对“模拟利润”加码的新形势新要求,德铜紧紧围绕年度生产经营目标任务,创新思维,找准降本“突破口”,深挖增效“源动力”,全面推进矿山高质量发展向“新”而行、提“效”而进。
在泗洲选矿厂二期碎矿工段,技术人员正针对高压辊磨机近期的实际运转情况,进一步制定优化各项操作规程。近几个月,他们都在为高压辊磨系统顺利实现达产达标奋力攻关。
“高压辊磨机作为一种高效节能的碎矿设备,用好了,能降低不少电耗成本,还能提升球磨机台效,我们必须全力打通这道全新的工艺流程。”泗洲选矿厂副厂长刘爱军说。
人不负春光,春光定不负人。一季度,该厂每吨矿石电耗成本下降幅度达2.1%,原矿处理量同比增加1.9%。
“我们通过加大磁悬浮鼓风机、新型铁板、电液漏斗等一大批前沿节能设备的应用,助推降本增效取得新成效。”刘爱军说。
事实上,通过引进新设备、新产品,不断在成本控制上做“减法”,在提质增效上做“加法”,全面塑造新动能、新优势的生动实践,在德铜蔚然成风。
在大山选矿厂碎矿工段生产现场,实业公司及大山厂的技术人员相互配合,争分夺秒拆除旧电机,安装调试2台新型高能效电机。
大山厂电气仪表室技术员张慧珍子介绍,“新电机使用了变频技术,节能效果处于行业领先。”
目前,实业公司已先后完成德铜大山选矿厂、泗洲选矿厂、精尾综合厂等多家单位的永磁电机与变压器更换工作,累计更换节能电机上百台。
新型选矿药剂作为关键的生产要素,也在德铜持续攻关的重点范围内。在新技术厂选钼工段,生产技术人员正为“铜钼分离新药剂”进行精准配比。
据了解,“铜钼分离新药剂”能在不改变现有工艺流程和设备的条件下,减少铜钼分离时的药剂用量,还能大幅度降低铜钼分离尾矿水的化学需氧量。
数据表明,自“铜钼分离新药剂”推广应用以来,铜钼分离尾矿水化学需氧量降低了约45%,大幅度降低了下游工序水处理成本。
新技术厂副厂长曾以辉表示,目前“铜钼分离新药剂”降低药剂单耗方面暂未有质的突破,但铜钼分离尾矿水化化学需氧量的大幅度降低,却能为矿山带来“一本万利”的大效益。
“我们将继续优化新药剂配比,实现降低铜钼分离尾矿水化化学需氧量的同时,进一步减少药剂单耗。”对此,曾以辉充满了信心。
虽然受益于前端工序带来的效益,但德铜精尾综合厂工业水处理工段一刻也不敢停歇。
瞧,在工段的党员活动室内,党员骨干们正在为进一步“优化碱性水预处理工艺”展开激烈的讨论。
“‘优化碱性水预处理工艺’是我们党支部全年的重点任务,能够减少药剂用量、降低成本。”该工段党支部书记董向阳说。
今年以来,精尾综合厂早早地将降本增效工作列入党委稽核内容,并细化举措落实,确定预期目标。
目标清晰,支部干劲更足。
“我们正通过激励党员创新,深化党员“自画像”载体建设,激发党员们的先锋和模范作用,不断将组织力转化为生产力。”董向阳告诉记者, 使用新工艺后工段每处理一立方米工业水所需氧化剂用量下降了17.3%。
该工段还以产业链党建共建为抓手,持续深化与江铜技术研究院、赛恩斯环保股份有限公司合作,开展碱性水预处理、工业水除钙、絮凝剂等科研攻关项目,不断探索降本增效新空间。
从新设备到新工艺,从新产品到新理念,春明景秀的德铜,各单位正步调一致,朝着降本增效目标,勇毅前行。(徐勤勉、林昊、董雅洁、张陈振川、周鹏飞、李俊豪、胡悦涵)