江西铜业集团公司

奋战“开门红”丨城铜:首月告捷启新程

2026-02-05 14:35:06.0 来源:总编室板块

2026年开局,城铜全体干部员工以“马不停蹄”的干劲、“精益求精”的坚守,在采矿坑底、选矿车间的生产战线上,用汗水浇灌成果,用实干诠释担当,成功破解矿石性质复杂、入选矿石整体原矿品位下降等难题,推动选矿处理量、铜金属量、高硫精矿折标量及各项技经指标圆满达成月度计划目标,以实打实的业绩,为全年高质量发展筑牢根基、开好新局。 

采矿现场:寒夜鏖战,筑牢“源头供给线” 

 

凌晨的城铜采矿场,铰卡与挖机的运转声打破了采坑的寂静。 

“入选矿石整体原矿品位下降,我们要在‘量’上补缺口、在‘效’上挖潜力,每一个环节都不能掉链子。”采矿场调度室负责人徐威深感重任在肩。为了推进采坑-142m至-154m台阶下沟工程,他主动扛起重担,对照施工方案逐项核对进度,频繁穿梭在各个作业台阶之间,协调解决设备调度、人员衔接等难题。 

采区北部-70m台阶上,只见运矿车往来穿梭、川流不息,驾驶员范泽春紧握着方向盘,每一次转弯、每一次停靠都精准娴熟。“这段时间生产任务紧,我们歇人不歇车,就是要确保矿石及时运到破碎环节。”范师傅擦了擦脸上的灰尘,语气坚定,“虽然累点,但能为‘开门红’出份力,值!” 

与此同时,采区东部的-106m台阶上,施工人员正冒着严寒平整场地、开拓道路。“这里是后续临时接力泵站的建设现场,必须在月底前完成前期筹备工作,为后续基础工程建设争取时间。”施工负责人一边指挥作业,一边检查施工质量,“我们分班作业,每天都对照进度表查漏补缺,确保每一道工序都精益求精。” 

针对难爆区域爆破效果不佳的问题,技术骨干们成立攻坚小组,扎根现场反复试验。“难爆矿石硬度高、结构复杂,稍有不慎就会影响爆破质量,进而影响后端工序效率。”为了找到最佳爆破参数,这支团队每天深入采区,采集矿石样本、分析岩石性质,反复探索调整爆破孔间距、装药量等参数,最终成功提升了爆破施工质量,最大限度地降低了复杂矿石对后续流程的不利影响。 

选矿车间:精雕细琢,激活“效能新引擎” 

 

如果说采矿现场是“源头战场”,那么选矿车间就是“提质阵地”。走进城铜选矿车间,机器的轰鸣声不绝于耳,选矿流程高速运转,一条条矿浆管道整齐排布,职工们坚守岗位、专注操作,用责任与担当守护着每一道生产工序。 

“再磨系统的分级效果,直接影响选矿精度和效率,必须尽快调优参数。”选矿厂磨浮大班负责人何泽平盯着仪表盘上的数据,眉头紧锁。此前,由于矿石性质复杂,再磨系统分级效果不佳,矿浆粒度不均匀,影响了后续浮选效果。为破解这一难题,该厂成立攻坚小组,扎根生产一线,反复调试设备参数。 

“我们每天守在设备旁,一点点调整350旋流器沉沙嘴直径,记录每一组参数对应的分级效果,对比分析数据,寻找最佳平衡点。”该厂磨浮大班大班长助理杜玉飞介绍,那段时间,他们每天工作超过8小时,通过反复调整参数,终于找到合适的设置,让矿浆处理精度持续提升。“你看,现在的矿浆粒度均匀多了,浮选效果也明显改善。”杜玉飞指着屏幕,脸上露出了欣慰的笑容。 

在二段尾矿走向优化现场,技术员邓玮正仔细检查矿浆流动情况。“之前,二段尾矿都是进入扫选作业,现场泡沫现象不理想。我们尝试将物料走向调整至粗二作业,经过多次试验调整,粗二铜精矿产率稳步提升,实现了资源利用的最大化。”邓玮一边擦拭设备,一边介绍,“每一次调整,我们都要反复试验、仔细核对数据,确保每一个操作都规范标准,不浪费一丝资源。” 

计划检修期间,车间内更是一片繁忙景象。维修人员与生产人员密切配合,逐项落实一系统三相分级优化措施,仔细检查设备运行状况、清理设备杂物。“这段时间,我们每天都要对旋流器、浮选机等关键设备进行全面检修和维护,及时排查安全隐患,优化设备运行状态,杜绝过磨现象发生。”现场的维修人员说,他们加班加点赶进度,确保检修工作按时完成,为生产稳定运行提供保障。 

作业平台上,现场人员紧盯仪表盘上的各项数据,精准控制浮选浓度、细度及闸阀开合度。“每一个数据的细微变化,都可能影响最终的选矿效果。”据介绍,他们实行24小时值守,每半小时核对一次数据,发现异常及时调整,确保生产流程稳定顺畅。“我们将旋流器溢流打回25米浓密池浓缩,底流送至尾矿降硫系统进行浮选,既保障了生产稳定,也有效提升了降硫效果。” 

首月“开门红”的成绩,是全体城铜人并肩作战、攻坚克难的成果,更是城铜向新而战、决胜未来的底气。新的一年,城门山铜矿全体干部职工将以此次首月告捷为契机,持续秉持“干得快、更要干得新”的信念,以“一马当先”的劲头、“精益求精”的作风,在技术革新、精细化管理的道路上持续发力,奋力谱写矿山高质量发展新篇章!(刘伟华)